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    離心風機軸承座漏油的處理辦法

    發布時間:2023-05-19閱讀量:20


    經過多次改進和試驗,發現了漏油的主要原因:一是葉輪側軸承座與葉輪之間的正壓區域,空氣從殼體與軸套之間的間隙吹入軸承室,帶出潤滑油;二是葉輪側軸承座與葉輪之間的軸套存在設計缺 陷,長期運行松動,軸套與軸碰撞摩擦,導致間隙過大。此時,空氣從間隙進入軸承室,帶出潤滑油,加速泄漏。找到泄漏源后,采用軸承套內注膠外加導流圈的工藝,徹 底解決了漏油問題。

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    原因分析和解決方法針對送風機軸承座漏油問題,2005年應安裝負壓裝置進行改造,消除軸承座漏油。負壓抽油裝置將油吸入送風機離心風機進口風道。雖然解決了潤滑油漏油污染送風機軸承座和地面的問題,但油被抽入送風機。潤滑油積聚在送風機外殼中,造成送風機葉輪污染。潤滑油的使用增加,補油更頻繁。

    分析認為:正常情況下,軸承高速旋轉,空氣從外殼與軸套之間的間隙吹入軸承室。由于軸承座端蓋和迷宮密封的阻礙,腔內為微正壓。強壓氣流的產生是由于送風機中的高壓空氣通過軸套與葉輪、軸與軸承內圈之間的間隙進入軸承座造成的。

    軸套對軸承內圈和風機葉輪起軸向定位作用,軸套與軸之間有間隙。長時間運行后,軸套松動,用定位螺釘固定軸套。短時間內效果很好,但運行不到一個月后,軸套仍會松動。

    要解決松動問題,必 須對配合間隙有牢固的填料。要解決漏油問題,必 須消除離心風機向軸承座的通風問題。然后提出用高壓注膠到軸套與軸之間的間隙進行注膠,解決軸套松動通風問題;通過軸套外圈和導流圈改變風向,消除軸承漏油。

    改造后,經過一年多的運行觀察,軸承座無漏油,軸套定位良好,無松動。改造有效消除軸套與風機葉輪、軸承內圈的碰撞和摩擦,消除漏油,軸承在正常潤滑條件下工作,有效防止軸承燒毀和火災事故,保證離心風機和機組的安 全運行,節省潤滑油,消除風道振動,降低噪聲,降低運行強度,改善工作環境,具有顯著的經濟效益和推廣價值。


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